




坯体的压缩量是由调节压机程序功能决定的,所以需要根据坯体的尺寸大小设置排气次数、排气时间。如果采取两次排气三次压成的程序时,合理的压力分配应该是次压力低,后两次逐渐增大;即使这样,由于次加压压缩的是粉料间隙之间的空气控制粉料坯体在模套中的压缩量(及密度的增加量),或者减慢压缩速度是预防坯体空气夹层的重要措施。

更典型的是在1995年该厂电阻片烧成后,发现一批大量起泡的现象。由于氧化锌经过长途运输装卸过程,包装氧化锌的编织袋表面及编织袋的空隙中沉积了大量灰尘,为了验证其原因进行了模拟试验,即将灰尘20克掺入500克粉料中,混合后压制成d3规格的电阻片,烧成后发现以上相同的现象。这充分验证证明灰尘是引起电阻片起泡的原因,当时分析这很可能是人为将灰尘撒入粉料中引起的。

根据笔者对于几个厂家压制的电阻片坯体端面及断面观察,发现即使在坯体密度达到3.20g/cm3的情况下,陶瓷电阻片定做,也存在有多少不一未被压碎的颗粒,如图1明显可见的颗粒状态。这些颗粒之所以未能压碎,主要原因是由于浆料中没有添加润滑剂,并且pva添加量比较多,颗粒外壳的硬度比较大,因此即使在密度达到3.20g/cm3或者以上的情况下,也难以破碎

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