




更典型的是在1995年该厂电阻片烧成后,陶瓷电阻片加工,发现一批大量起泡的现象。由于氧化锌经过长途运输装卸过程,包装氧化锌的编织袋表面及编织袋的空隙中沉积了大量灰尘,为了验证其原因进行了模拟试验,沂源陶瓷电阻片,即将灰尘20克掺入500克粉料中,混合后压制成d3规格的电阻片,烧成后发现以上相同的现象。这充分验证证明灰尘是引起电阻片起泡的原因,当时分析这很可能是人为将灰尘撒入粉料中引起的。

喷雾干燥获得的粉料颗粒太粗并且硬度过大
实践证明,陶瓷电阻片生产,一般喷雾干燥得到的粉料平均颗粒范围在80-100μm。试验表明如果粒径在130μm以上,而且由于浆料的固体浓度低于67%时,就会形成空心球颗粒的空洞比较大。
再者,根据笔者对于几个厂家压制的电阻片坯体端面及断面观察,发现即使在坯体密度达到3.20g/cm3的情况下,也存在有多少不一未被压碎的颗粒,如图1明显可见的颗粒状态。

陶瓷电阻片会因工艺和环境产生等多种原因引起的缺陷造成报废,如:气孔、空气夹层、层裂和碰损等。---是可以观察到的气孔对于电阻片耐受电流冲击的能量的能力影响很大;基于这些教训,陶瓷电阻片定制,为了预防发生类似问题有效的是措施是:对于氧化锌供货厂家一定要进行考察,考察其生产环境、分析手段等体系,同时与供货商签订供货技术条件与责任协议。

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